铸管部退火炉流程优化实现效能跃升
在铸管部二期退火炉生产现场,一场以"马上就办、真抓实干"为指引的精细化管理正在释放效能。面对炉后检验区域步进梁运行不稳导致外坑缺陷顽疾,铸管部以"马真"精神为刃,从技术论证到落地见效的全流程突破。

此次改造聚焦三个核心突破口:一是将步进梁由三工位升级为四工位布局,通过增加缓冲工位实现生产节拍精准衔接;二是在无驱动轨道段创新设计V型定位凹槽,使铸管在举升瞬间自动完成轴向定位,解决滚动错位难题;三是集成激光对中系统与红外检测装置,构建起"检测-调整-验证"的闭环控制系统,岗位操作工序由7项精简至3项,操作响应时间大大缩短。

数据见证变革力量:改造当月外坑废品率减至0.023%,年化降本增效约4万元,设备故障停机率下降82%。维修人员连续1周驻守现场优化参数,操作工主动参与调试提出改进建议,共同铸就了这场"小改大益"的精益实践。

改善无止境,实干见真章。铸管部将持续发扬"马真"精神,让每个生产环节都成为价值创造的“主战场”,让每名职工都成为精益变革的主角,为公司高质量发展注入不竭动力。(文/陈映君 图/陈洲)

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