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打破思维 勇敢创新——公司铸管球化铁水镁粒降耗取得新成果

打破思维 勇敢创新——公司铸管球化铁水镁粒降耗取得新成果

球化处理工作是熔炼生产过程中至关重要的环节,其关乎生产的管子是否合格近日,铸管部以立足实际,深入贯彻精益理念,深挖“降本增效”潜力,持续展开精益改善工作充分把理念运用到实际工作中主动寻求优化提案改善

打破思维 勇敢创新——公司铸管球化铁水镁粒降耗取得新成果(图1)

关口前移,主动作为熔炼工序对喷镁装置进行工装改造,对球化包加高,提高球化包的高径比,球化平车、喷镁枪等进行改造,加镁球化铁水正常化使用通过球化处理过程控制球化剂加入量,调整球化铁水残镁含量达到目标值跟踪渣层、金相、性能是否满足工艺要求。

打破思维 勇敢创新——公司铸管球化铁水镁粒降耗取得新成果(图2)

打破思维 勇敢创新——公司铸管球化铁水镁粒降耗取得新成果(图3)

工序协调,试验跟踪。进行球化铁水降低残Mg实验,积累数据,进一步降低消耗铸管专人跟踪出铁温度,针对球化后Mg的成分,记录离心机出铁温度、球化时间、喷镁量和喷镁时间离心机扇形包逐包取光谱样,记录浇注时间、浇注温度,对浇注的管子标记“Mg”,并通知到退火炉进行取样;通知金相室对金相样进行快速分析。通过大量试验,找出影响残镁消耗因素的规律,细化工艺标准,实现了保质、降本。

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狠抓管理,降本增效。通过设备改造、各工序之间上下衔接、试验跟踪等,进一步细化管控过程。水冷一期球化系统改造后预计每年节省镁粒成本120万元;水冷二期通过试验下调残镁参数,预计每年节省镁粒成本将近80多万元。目前铸管部仍在进一步开展一期水冷残镁的攻关工作。(文/王静、谷艳梅 图/王静)



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